【六(liu)(liu)軸飛(fei)行器(qi)】六(liu)(liu)軸飛(fei)行器(qi)制作教程 六(liu)(liu)軸飛(fei)行器(qi)組(zu)裝教程
六軸飛行器制作教程
思路:目前市場主流無人飛行器是四、六(liu)軸(zhou),考慮日后(hou)航(hang)拍需要和穩定(ding)(ding)性、抗風性實際,決定(ding)(ding)上六(liu)軸(zhou)。機(ji)架選用(yong)DJI品牌;飛控必須用(yong)好的,我可(ke)不希望炸機(ji),同(tong)樣用(yong)DJI NAZA-M加(jia)GPS;原配(pei)的E300動力套裝(zhuang)相對(dui)穩定(ding)(ding)但孱弱,改用(yong)2216 810KV電機(ji)和30A OPTO電調(diao),1045槳加(jia)大(da)動力輸出;天地飛8通道(dao)遙(yao)控器加(jia)9通接(jie)收;TCB 3S 5200/2200 電池各一(yi);無敵190FPV多用(yong)途腳架;以及B6AC平衡(heng)充、T插擴展(zhan)板、LED航(hang)向燈(deng)帶等配(pei)套部件。
過程(cheng):電(dian)器組裝(zhuang)對(dui)于(yu)文科出身但動手能(neng)(neng)力強悍的本(ben)人相對(dui)簡(jian)單,需(xu)要注意的是每一步的思路(lu)對(dui)下(xia)一個程(cheng)序的鋪墊。在(zai)(zai)電(dian)機(ji)香蕉頭的焊接時,熱縮管包的過長,導致安(an)裝(zhuang)上機(ji)臂時電(dian)線過于(yu)壓縮,只有又請茴(hui)香起(qi)泡幫忙拆(chai)掉重(zhong)新包裹。其它基(ji)本(ben)沒有再次返工的現象,嚴格按照各部(bu)件組裝(zhuang)要求即可。需(xu)要說明(ming)的是,整個過程(cheng)的難(nan)點(dian)在(zai)(zai)于(yu)遙控(kong)器和主控(kong)的程(cheng)序安(an)裝(zhuang)看似簡(jian)單其實不(bu)(bu)然,需(xu)要調試的太多,稍(shao)有不(bu)(bu)慎即可能(neng)(neng)發(fa)生失誤。
————這是全部的配(pei)件
————2216電機,需(xu)要(yao)自己動手(shou)焊接香蕉頭
————自制(zhi)簡易焊(han)臺(tai),注意熱縮管長(chang)了
————底板(ban)焊(han)接(jie)
————使(shi)用膠棒封焊點
————機(ji)臂和(he)電機(ji)分別(bie)編(bian)號,正反(fan)旋轉方向不能錯(cuo)
————安裝好電機
————使用螺絲(si)膠固(gu)實
————因為本人手腕(wan)不適,茴香起泡在安裝機臂
————機身(shen)基本組裝完(wan)畢,圓(yuan)形物件為GPS,有方(fang)向(xiang)性
————接收機(ji)在底部,入線到飛控
————茴香起泡在(zai)返工
————無敵190起落架,需要組裝
————訂制的(de)LED航(hang)向燈帶
————夜航效果
————全部組裝完畢,差航拍云臺
第(di)一次試(shi)機時間為組(zu)裝(zhuang)當晚,地點在小區背后小街,建筑物(wu)較密集。由于(yu)GPS未校準,扳桿(gan)即(ji)發生翻滾,丟失一個槳夾還廢了(le)一套(tao)槳。在等待槳夾快遞過程中(zhong)發現采用(yong)的NAZA-M lite主控硬(ying)件上(shang)于(yu)V2無(wu)區別,隨即(ji)研(yan)究刷入V2 4.02固件,重新接電(dian)發現搜星確實更快,更為后期上(shang)OSD及三軸云臺打下基礎。
第(di)二次(ci)試(shi)飛約4天后在2.5環(huan)綠地(di),接電(dian)后V2固(gu)件預熱兩(liang)分鐘左右(you)(you),之后水平及垂(chui)直校對指南針(zhen),50%油(you)門平穩(wen)起飛,因為動力套件比原裝稍勁(jing),操(cao)作感(gan)度似乎可以再(zai)大。除(chu)右(you)(you)向側飛無反應外一切(qie)正常,可以懷疑問題出在遙控(kong)設置上,5分鐘左右(you)(you)LED閃紅燈,疑似衛星(xing)信號(hao)丟失,急(ji)忙收油(you)下降(jiang)。
第三次試飛地點選在一街區空曠處,預熱、搜星、校對均十分順利。2200mah電池試(shi)飛(fei),微(wei)(wei)調(diao)各方(fang)面均順利(li),GPS姿(zi)態模(mo)式下(xia)回(hui)(hui)位正確,約5分(fen)鐘左右(you)現紅燈(deng),降(jiang)落。發(fa)現電池(chi)較(jiao)熱,電機微(wei)(wei)熱,均能(neng)接受。休息3分(fen)鐘后(hou)換5200mah測試(shi)大幅度性能(neng)和飛(fei)行時間,以半徑50米畫圓,對(dui)(dui)智能(neng)方(fang)向控(kong)制不(bu)(bu)甚掌握,以后(hou)研究。發(fa)現左右(you)轉(zhuan)向會有小幅偏移,在GPS介入(ru)后(hou)又自動回(hui)(hui)正。此次試(shi)飛(fei)感(gan)(gan)度調(diao)大10,感(gan)(gan)覺剛好。最終11分(fen)鐘左右(you)電壓下(xia)降(jiang)至(zhi)第二級警戒值,返回(hui)(hui)下(xia)降(jiang)。回(hui)(hui)家功(gong)課發(fa)現同好中(zhong)此情況不(bu)(bu)少,推斷是IMU校對(dui)(dui)時水平不(bu)(bu)正,幸好有簡易水平儀,重新校正之(zhi)。
翌日進行第四次試飛。嘗試垂直爬升100余米后四向操作,一切完美。至此(ci),整個工程(cheng)告一段落。
總結(jie):無人飛行器的DIY總的來說不(bu)難,需要一(yi)定電器動手能(neng)力(li)和軟件調(diao)試技術,更(geng)多的還(huan)有耐心和細(xi)致。